1. ЭМБнын себептери жана коргоо чаралары
Жогорку ылдамдыктагы щеткасыз кыймылдаткычтарда EMC көйгөйлөрү көбүнчө бүт долбоордун көңүл чордону жана кыйынчылыгы болуп саналат, ал эми бүт EMCди оптималдаштыруу процесси көп убакытты талап кылат. Ошондуктан, биз адегенде EMC стандарттан ашкан себептерин жана тиешелүү оптималдаштыруу ыкмаларын туура таанып алышыбыз керек.
EMC оптималдаштыруу негизинен үч багыттан башталат:
- Интерференциянын булагын жакшыртуу
Жогорку ылдамдыктагы щеткасыз кыймылдаткычтарды башкарууда тоскоолдуктун эң маанилүү булагы MOS жана IGBT сыяктуу коммутациялык түзүлүштөрдөн турган диск схемасы болуп саналат. Жогорку ылдамдыктагы мотордун иштешине таасир этпестен, MCU алып жүрүүчү жыштыгын азайтуу, которуштуруу түтүгүнүн өтүү ылдамдыгын азайтуу жана тиешелүү параметрлер менен алмаштыруучу түтүктү тандоо EMC кийлигишүүсүн натыйжалуу азайтат.
- Интерференция булагынын кошулуу жолун кыскартуу
PCBA багытын жана жайгашуусун оптималдаштыруу EMCди эффективдүү жакшыртат, ал эми линиялардын бири-бирине кошулуусу көбүрөөк тоскоолдуктарды жаратат. Айрыкча жогорку жыштыктагы сигнал линияларында илмектерди жана антенналарды түзүүчү издерден качууга аракет кылыңыз. Зарыл болсо, муфтаны азайтуу үчүн коргоочу катмарды көбөйтүүгө болот.
- Интерференцияны бөгөттөө каражаттары
EMC өркүндөтүүдө көбүнчө индуктивдүүлүктүн жана конденсаторлордун ар кандай түрлөрү колдонулат жана ар кандай тоскоолдуктар үчүн ылайыктуу параметрлер тандалат. Y конденсатору жана жалпы режим индуктивдүүлүгү жалпы режимдин интерференциясы үчүн, ал эми X конденсатору дифференциалдык режимдин кийлигишүүсү үчүн. Индуктивдүү магнит шакекчеси да жогорку жыштыктагы магниттик шакекче жана төмөнкү жыштыктагы магниттик шакекчеге бөлүнөт жана зарыл болгон учурда бир эле учурда эки түрдөгү индуктивдүүлүктү кошуу керек.
2. EMC оптималдаштыруу иши
Биздин компаниянын 100 000 айн/мин щеткасыз моторун EMC оптималдаштырууда, бул жерде мен баарына пайдалуу болот деп үмүттөнөм.
Мотор жогорку ылдамдыкта жүз миң революцияга жетүү үчүн, баштапкы ташуучу жыштыгы 40KHZ орнотулган, бул башка моторлорго караганда эки эсе жогору. Бул учурда, башка оптималдаштыруу ыкмалары натыйжалуу EMC жакшыртууга мүмкүн эмес. жыштыгы 30KHZ чейин кыскарган жана MOS которуу жолу саны олуттуу жакшыртуу бар чейин 1/3 га кыскарган. Ошол эле учурда, бул MOS тескери диодунун Trr (кайтарым калыбына келтирүү убактысы) EMC таасирин тийгизет деп табылган жана тезирээк тескери калыбына келтирүү убактысы менен MOS тандалган. Сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн. 500KHZ~1MHZ маржасы болжол менен 3дБга көбөйүп, толкун формасы тегизделген:
PCBAнын өзгөчө схемасына байланыштуу, башка сигнал линиялары менен бириктирилиши керек болгон эки жогорку чыңалуудагы электр линиялары бар. Жогорку чыңалуудагы линия бурмаланган жупка өзгөртүлгөндөн кийин, өткөргүчтөрдүн ортосундагы өз ара интерференция алда канча аз болот. Сыноо маалыматтары төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй жана 24MHZ маржа болжол менен 3дБ көбөйдү:
Бул учурда эки жалпы режимдеги индукторлор колдонулат, алардын бири төмөнкү жыштыктагы магниттик шакекче болуп саналат, индуктивдүүлүгү болжол менен 50 мГ, бул 500KHZ~2MHZ диапазонундагы EMCди олуттуу жакшыртат. Экинчиси 30MHZ~50MHZ диапазонундагы EMCди олуттуу жакшыртуучу болжол менен 60uH индуктивдүүлүгү менен жогорку жыштыктагы магниттик шакек.
Төмөн жыштыктагы магниттик шакектин сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн жана жалпы маржа 300KHZ~30MHZ диапазонунда 2дБ көбөйгөн:
Жогорку жыштыктагы магниттик шакекченин сыноо маалыматтары төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн жана маржа 10дБ ашык көбөйгөн:
Мен ар бир адам EMC оптималдаштыруу боюнча пикир алмашуу жана мээ чабуулу, жана үзгүлтүксүз тестирлөөнүн мыкты чечим таба алат деп үмүттөнөм.
Посттун убактысы: 07-07-2023